摘要:542152332这5组数据中.实验序号为 的一组肯定有错误.经检查.发现是测量动力臂时读错了.动力臂的值应是 cm.(3)通过此探究实验应该得出的结论是: .
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下图所示是某实验小组探究杠杆平衡条件的实验装置。
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(1)首先将杠杆放在水平位置,若发现杠杆在使用前右端低左端高,要使它在水平位置平衡,应将杠杆右端的平衡螺母向 调节。
(2)一实验小组得到的5组数据如下表所示:
| 实验序号 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
| 1 | 0.5 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | l | 8 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 4 | 0.5 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
这5组数据中,实验序号为 的一组肯定有错误。经检查,发现是测量动力臂时读错了,动力臂的值应是 cm。
(3)通过此探究实验应该得出的结论是: 。
查看习题详情和答案>>(1)你认为杠杆两端螺母的作用是什么?
调节杠杆平衡
调节杠杆平衡
;若发现杠杆在使用前右端低左端高,要使它在水平位置平衡,应将杠杆右端的平衡螺母向
左
左
调节;也可将杠杆左端的平衡螺母向左
左
调节.此后在整个实验过程中,是否还要再旋动两侧的平衡螺母?不调
不调
.(选填“调”或“不调”)(2)一实验小组得到的两组数据如下表所示:
| 实验序号 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
| 1 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | 1 | 8 | 2 | 4 |
1
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的一组肯定有错误.经检查,发现是测量动力臂时读错了,动力臂的实际值比记录值大还是小?小
小
.(3)通过此探究实验应该得出的结论是:
动力×动力臂=阻力×阻力臂
动力×动力臂=阻力×阻力臂
.(4)另一实验小组的同学获得的数据如下表所示:
| 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F1/N | 阻力臂l1/cm |
| 4 | 5 | 5 | 4 |
只用一次实验就得出结论,且实验数据还具有很特殊性;不同单位的物理量不能相加
只用一次实验就得出结论,且实验数据还具有很特殊性;不同单位的物理量不能相加
.(1)调节杠杆两端的平衡螺母,是杠杆水平平衡;
(2)下面是小明的实验记录:
| 实验序号 | 动力F1/N | 动力臂l1/m | 阻力F2/N | 阻力臂l2/m |
| 1 | 3.5 | 0.2 | 2 | 0.35 |
| 2 | 3 | 0.15 | 4.5 | 0.1 |
| 3 | 2.5 | 0.2 | 2 | 0.25 |
| 4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.15 |
| 6 | 1 | 0.08 | 2 | 0.04 |
0.05m
0.05m
;通过探究,应该得出的结论是:杠杆的平衡条件:F1L1=F2L2
杠杆的平衡条件:F1L1=F2L2
.(1)若发现杠杆在使用前右端低左端高,要使它在水平位置平衡,应将杠杆右端的平衡螺母向
左
调节;也可将杠杆左端的平衡螺母向左
调节.此后在整个实验过程中,是否还要再旋动两侧的平衡螺母?不要
.(2)一实验小组得到的两组数据如下表所示:
| 实验序号 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
| 1 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | 1 | 8 | 2 | 4 |
1
的一组肯定有错误.经检查,发现是测量动力臂时读错了,动力臂的实际值比记录值大还是小?小
.(3)通过此探究实验应该得出的结论是:
动力×动力臂=阻力×阻力臂
.(4)另一实验小组的同学获得的数据如上表所示:他们得出的结论是:“动力+动力臂=阻力+阻力臂”,你认为他们的实验存在什么问题?
测量的数据带有特殊性,没有多次测量;不同单位的物理量不能相加
.| 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F1/N | 阻力臂l1/cm |
| 4 | 5 | 5 | 4 |
(1)实验时必须先使杠杆在
水平位置
水平位置
静止,目的是便于直接从杠杆上读出力臂
便于直接从杠杆上读出力臂
.(2)在调节平衡螺母时,若发现杠杆的左端向下倾斜,则应将平衡螺母向
右
右
调;(3)现有几个质量都为50g的钩码,当在A点挂2个钩码时,则在B点应挂
3
3
个钩码才能使杠杆在水平位置平衡;(4)若不在B点挂钩码,而在c点用弹簧测力计竖直向
上
上
(选填“上”或“下”)拉,当弹簧测力计的示数为3
3
N,才能使杠杆在水平位置保持平衡.(5)一实验小组得到的两组数据如下表所示:
这三组数据中,实验序号为
1
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的一组肯定有错误,经检查,发现是测量动力臂时读错了,正确的记录应该是5
5
cm.