题目内容
11.下列物理知识的应用事例中,叙述错误的是( )| A. | 农民常用浓度适宜的盐水把饱满结实的种子选出来 | |
| B. | 用同一密度计测量不同液体的密度时,密度计所受的浮力不同 | |
| C. | 潜水艇是靠改变自身所受的重力来实现其浮沉的 | |
| D. | 气球上升是因为气球里充的是密度小于空气的气体 |
分析 浮力在生活中的应用很广泛,不同的物体其应用浮力的原理也不尽相同.如密度计是利用了物体的漂浮条件测量不同液体的密度;潜水艇是通过改变自身重力的大小来改变浮力与重力的合力,从而实现浮沉;热气球是通过改变气体的密度改变浮力与重力的关系实现升降.
解答 解:A、农民常用浓度适宜的盐水把饱满结实的种子选出来,所以该选项不符合题意.
B、用同一密度计测量不同液体的密度时,由于密度计始终处于漂浮状态,所以密度计所受的浮力不变,所以该选项符合题意.
C、潜水艇是靠改变自身所受的重力来实现其浮沉的,所以该选项不符合题意.
D、气球上升是因为气球里充的是密度小于空气的气体,所以该选项不符合题意.
故选:B.
点评 本题是一道有关浮力利用的综合题,在解题时要认真分析每一个选项,找出其对应的知识点.
练习册系列答案
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16.小雷想知道小灯的亮暗程度与什么因素有关.于是找来额定电流小于0.6A,额定电压是2.5V的灯L1接在电源电压恒为6V的电路中,按照如图所示的电路开始探究.

(1)请你用笔画线代替导线,根据图甲所示的电路图,将图乙所示的实物图连接完整.
(2)若小雷连接电路后闭合开关,灯L1几乎不发光,移动滑片P也不能改变灯的亮度.原因是他把滑动变阻器的A、B(选填“A、B”或“C、D”)接线柱接入了电路
(3)小雷排除故障后,按图乙所示的电路继续进行实验:闭合开关,滑片P向A(选填“A”或“B”)端移动,使灯L1发光,测出灯L1的相关物理量,记录和计算结果如表:
(4)小雷注意到灯L1的亮度变化是:第二次比第一次亮,第三次比第二次更亮.结合表中数据得出的结论是小灯泡越亮,它的实际功率越大,灯泡的额定功率为0.6W.
(5)小雷在实验结束后与同学们讨论:
①有同学认为“用上表中灯L1的3次电阻的平均值代表它的电阻更准确.”这种说法错误的原因是:忽略了温度对小灯电阻的影响.
②有同学认为“把灯L1换成定值电阻,该实验可以用来研究导体中的电流与电压的关系,”你认为这种说法是正确的(选填“正确”或“错误”).
(1)请你用笔画线代替导线,根据图甲所示的电路图,将图乙所示的实物图连接完整.
(2)若小雷连接电路后闭合开关,灯L1几乎不发光,移动滑片P也不能改变灯的亮度.原因是他把滑动变阻器的A、B(选填“A、B”或“C、D”)接线柱接入了电路
(3)小雷排除故障后,按图乙所示的电路继续进行实验:闭合开关,滑片P向A(选填“A”或“B”)端移动,使灯L1发光,测出灯L1的相关物理量,记录和计算结果如表:
| 次数 | 电压/V | 电流/A | 实际功率/w | 电阻/Ω |
| 1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |
| 3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |
(5)小雷在实验结束后与同学们讨论:
①有同学认为“用上表中灯L1的3次电阻的平均值代表它的电阻更准确.”这种说法错误的原因是:忽略了温度对小灯电阻的影响.
②有同学认为“把灯L1换成定值电阻,该实验可以用来研究导体中的电流与电压的关系,”你认为这种说法是正确的(选填“正确”或“错误”).
2.
在探究“杠杆的平衡条件”实验中:
(1)所用的器材有带有刻度的杠杆、铁架台、钩码、线(弹簧夹)和弹簧测力计等.
(2)首先,将杠杆的中点支在支架上,在调节杠杆平衡时,发现杠杆如图1位置静止,此时杠杆处于(选填“处于”或“不处于”)平衡状态,此时还应调节两端的平衡螺母,使它向右端旋动,使杠杆在水平位置平衡,这样的目的是便于直接在杠杆上读出力臂的大小.
(3)操作时,把钩码分别挂在杠杆的两侧,改变钩码的个数或在杠杆上的位置,使杠杆重新恢复水平平衡.如图2所示杠杆的a处已挂着2个0.5N的钩码,要使杠杆平衡,则应在杠杆的b处挂上4个0.5N的钩码;实验中需要测定的物理量为动力、动力臂、阻力、阻力臂.
(4)实验中某同学得到的三组数据如表所示.这三组数据中可以肯定序号为2的一组有错误.如果他的操作没有错,钩码的重力及力臂值也没有错,那么产生此组数据错误的原因是动力与阻力的大小记反了(或动力臂与阻力臂的大小记反了).(写出一种即可)
(5)纠正错误后可以归纳出杠杆的平衡条件是动力×动力臂=阻力×阻力臂(用文字表达).
(1)所用的器材有带有刻度的杠杆、铁架台、钩码、线(弹簧夹)和弹簧测力计等.
(2)首先,将杠杆的中点支在支架上,在调节杠杆平衡时,发现杠杆如图1位置静止,此时杠杆处于(选填“处于”或“不处于”)平衡状态,此时还应调节两端的平衡螺母,使它向右端旋动,使杠杆在水平位置平衡,这样的目的是便于直接在杠杆上读出力臂的大小.
(3)操作时,把钩码分别挂在杠杆的两侧,改变钩码的个数或在杠杆上的位置,使杠杆重新恢复水平平衡.如图2所示杠杆的a处已挂着2个0.5N的钩码,要使杠杆平衡,则应在杠杆的b处挂上4个0.5N的钩码;实验中需要测定的物理量为动力、动力臂、阻力、阻力臂.
(4)实验中某同学得到的三组数据如表所示.这三组数据中可以肯定序号为2的一组有错误.如果他的操作没有错,钩码的重力及力臂值也没有错,那么产生此组数据错误的原因是动力与阻力的大小记反了(或动力臂与阻力臂的大小记反了).(写出一种即可)
| 实验序号 | 动力F1(牛) | 动力臂L1(米) | 阻力F2(牛) | 阻力臂L2(米) |
| 1 | 1 | 0.08 | 2 | 0.04 |
| 2 | 2 | 0.20 | 1 | 0.10 |
| 3 | 4 | 0.10 | 2 | 0.20 |
19.小红同学假期参观了三峡工程,如图是她坐船从上游往下游行驶,通过船闸的四幅图的情景,下列有关说法正确的是( )

| A. | 船行驶到上游闸门C时,打开闸门C船即可进入闸室 | |
| B. | 船从闸室进入下游时,打开阀门B,下游与上游构成一个连通器 | |
| C. | 船从上游往下游行驶过程的顺序是甲、丁、乙、丙 | |
| D. | 若小红坐的轮船由长江继续驶向大海,这艘轮船所受的浮力变大 |