题目内容

【题目】在“探究滑轮组机械效率”的实验中,某实验小组用A、B两种绕线方式不同的滑轮组进行实验,发现了一些实际问题.

(1)下表是实验中的几组数据,请在空白处填上相应的计算结果____________

(2)实际中机械效率η_______(>/=/<)1,而表格中1、2两次实验的机械效率分别为125%100%,这是什么原因_______?通过观察图乙和图丙,手持弹簧测力计在竖直方向时,发现指针的位置不同,图乙中指针在零刻度线的下方.

(3)经过分析,机械效率为125%100%的原因是:用滑轮组A进行实验时,弹簧测力计的示数比细绳实际的拉力要_______,用测量值计算出的总功比细绳实际拉力做的功要_______,因此测得的机械效率比实际效率要高.

(4)实验总结:在测量滑轮组机械效率的实验中,考虑弹簧测力计对读数的影响,测拉力时,弹簧测力计一般要竖直向_______移动;若弹簧测力计倒置时测拉力,要先将指针拨至零刻度线.

【答案】 0.15 66.7% <

【解析】(1)

(2)实际中,因为有用功总小于总功,所以机械效率总小于1,而在第1、2次实验中,由表格中数据由两段绳子承担物重,所以拉力向下,因为测力计外壳本身有重力,所以此时所测拉力偏小,计算出的总功也会偏小,从而造成机械效率偏大甚至大于100%.
(3)因为弹簧测力计本身具有重力,所以当拉力方向竖直向下时,弹簧测力计的重力与测力计示数之和为绳端的实际拉力.所以所测的拉力比实际的拉力要小.
因此计算的总功偏小,根据公式,有用功不变,总功偏小,所以测量的机械效率偏高.
(4)因为测力计本身重力的影响,所以向下拉力测力计误差会很大,所以测力计一般要竖直向上拉动.
因此,本题正确答案是: (1). 0.15 66.7% (2). < (3). (4).

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我国高新6号固定翼反潜巡逻机

中国新型反潜巡逻机“高新6号”可通过雷达、声呐、磁异探测器等系统对海面船舶和水下潜艇进行搜索,其水下探测深度一般为300-450米,最深可达900米。

如图所示机尾“棍子”是磁异探测器,它利用潜艇经过的海域磁场的强度变化情况来发现潜艇的存在。磁异探测器有探头、电子设备、记录装置、补偿装置等部件组成,核心部件探头是绕满导线的金属敏感元件,对磁场的变化反应非常灵敏,产生磁场强弱变化的信号。

机翼后设有浮标声呐投放口,调放声呐有两种工作状态,主动工作状态是指声呐换能器主动向水中发射声波,声波碰到潜艇后被反射回来,形成回波,由计算机测算出潜艇的距离与方位,但所发射声波容易被敌方侦查到;被动工作状态只是被动地接受潜艇发出的噪音,优点是比较隐秘,不易被敌方发现,缺点是只知道有潜艇存在。

请回答下列问题:

磁异探测器中电子设备把磁场强度变化信号转化成________,进过检波和放大,补偿装置把干扰信号过滤掉,最后由记录装置记录下来。

(1)实际搜艇过程,先用________________工作状态探测是否有潜艇的存在,一旦确定有潜艇,就改用________工作状态,确定其方位与距离。(填写“主动”和“被动”)。

(2)潜艇为了避免“高新6号”巡逻机发现,潜艇外壳至少要承受海水压强为________Pa。(海水密度为1.03×103kg/m3

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